【提质降耗】中盐内蒙古化工盐碱分公司纯碱产量创同期历史新高
2024年,中盐内蒙古化工盐碱分公司不断探寻“破题”新思路,在提产能、降消耗上挖潜能、出良方,以奋进之姿、实干之力、务实之措推动各项生产经营中心工作稳步向前,在纯碱产量创同期历史新高的同时,蒸汽消耗较同期降低256.56kg/t,焦炭消耗降低11.23kg/t,石灰石消耗降低66.14kg/t。
“设备升级”推动产能持续提升一是新增6#碳化塔、更新4#、5#碳化塔,纯碱核心生产装置产能进一步提升,日产同比增加230余吨。 二是新增离心机、4#滤碱机、碳化尾气净氨塔等,中压蒸汽消耗大幅度降低,4#滤碱机并入生产系统后解决了碱车长期漾液难题,湿重碱水分降低2%左右。
三是组织实施纯碱装置产能优化项目,解决纯碱装置物料输送瓶颈问题,对氨盐水、中和水(扩径至DN250)泵进出口管道扩径和材质升级,冷凝液管道材质升级为钛材,母液管道扩径并升级为316L材质,将窑气管道、压缩处炉气总管、吸收尾气管道等全部进行扩径。四是对重碱中和水泵、氨盐水泵、淡氨盐水泵、循环水泵、酸洗泵、煅烧滤过淡氨盐水泵进行更新,尤其是氨盐水泵、中和水泵采用变频控制,有效提升装置稳定运行效果。
"精益管理”节能降耗控成本
一是抓好新旧离心机试车、搬迁时机搭配,完成机组运行效率最大化,实现湿重碱全部脱水,降低中压蒸汽消耗;根据生产负荷及时调配煅烧炉、蒸氨塔搭配组合运行方式,延长4#煅烧炉、4#蒸氨塔运行周期,降低汽耗和电耗。
二是改造重灰筛布料方式,提升重灰产能,协同生产技术室、精盐车间,严格控制精卤盐分、钙镁含量,降低因精卤质量影响重灰开停频次,降低生产消耗。
三是精准控制蒸氨塔运行周期,通过狠抓蒸氨塔清理和检修消缺工作质量,延长使用周期,减少倒换蒸氨塔频次;严格控制蒸氨塔温度参数,下调蒸氨塔预热母液温度,有效降低蒸汽消耗。
四是持续优化纯碱生产装置工艺参数控制范围、操作要点37项,提升纯碱装置运行稳定性,降低碳化塔顶损失,节省石灰石、焦炭消耗,碳化结晶得到改善,有效降低过滤损失、原盐损失和氨耗。